Xuzhou Bonovo Machinery & Equipment Co.,Ltd

Get in touch

Sanoat dinamikasi

Sanoat dinamikasi

Bosh sahifa >  Yangiliklar >  Sanoat dinamikasi

Kopirovchi motorining avtomatik bo'sh idling xatosini mustaqil bartaraf etish

Feb 21, 2025

Avtomatik past tezlikdagi xato ni aniqlash va tuzatish hidravlika yarimchak

Port operatsiyalari jarayonida, biror xulosiyatda muammolar yuzaga keldi hidravlika yarimchak motorning avtomatik past tezlik rejimiga o‘tish funksiyasi yoqilgandan so‘ng, ishlovchi qurilmalar harakatsiz qolganida, motor tezligi ajratib olishidan keyin aniden oshib boradi va bir necha vaqt davom etib, keyin ham avtomatik ravishda past tezlikka qaytariladi. Shuningdek, bu holat butun jarayonda ishlovchi qurilma harakatsiz qolganda takrorlanadi va xato orni bo‘lib o‘tadigan vaqtda bironanday nizomlangan vaqt oralig‘i mavjud emas.

Ushbu ekskavator uchun avtomatik bo'sh ish rejimi sozlangan. Asosiy maqsad, ishlatiladigan qurilmalar harakatsiz bo'lganda motorning tezligini pasaytirish, shuning uchun motordan foydalanishni kamaytirish va energiya saqlash va xarajatlarni pasaytirish maqsadini bajarmoqdi. Ishlash principi kontroller ning ekskavator pilot bosimini monitoring qilishga va pilot bosim switchining holati orqali pilot kuchigacha harakatda ekanligini aniqlovchi asoslanadi. Agar pilot kuchigachasi harakatsiz bo'lsa, kontroller motor tezligini oldindan sozlangan bo'sh ish holatiga pastaydi; pilot bosim switchining holati o'zgarishi aniqlansa, bu pilot kuchigachasinig harakatda ekanligini anglatadi va motor tezligi faol tezlikka tez orada oshiriladi. Ekskavator port tizimiga moslashuvchan yurish ustlama qurilmaganligi sababli, ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish uchun pilot bosim switchining ikki yorli mashtabidan bittasi bo'sh joyda turadi.

Kengaytirilgan tahlildan so'ng, ushbu to'rt sabab muhim hisoblanadi, chunki ulardan tashqi bo'lmagan holatlarda motorning avtomatik bo'shirish funktsiyasi ishlamaydi:

Birinchi, kontrolgachining boshqaruv dasturi noto'g'ri ishlayapti va bu sababli motor tezligi signali nisbiy ravishda osoncha qolmaydi;

Ikkinchi, pilot bosim switchi ishlamayapti va ekskavatorning asl ish holati haqida aniqlik bilan ma'lumot berolmaydi;

Uchunchi, elektrik boshqaruvi shakllari ichida virtual aloqalar mavjud bo'lishi mumkin, bu esa kontrolgachining qabul qilgan signallarni o'zgartirib qo'yishi sababini tashkil etadi;

To'rtinchi, pilot hidrolik boshqaruvi shakllari blokirovkaga uchraydi va bu sababli pilot bosim switchi amaliyotdagi hollarni to'g'ri tasvirlab bermaydi.

Yuqorida keltirilgan tahlilda, texnik xodimlar to'liq mushtaq savdo jarayonini amalga oshirdilar:

1. Avtomatik pastkiy rejim funksiyasi sinovlari: Avtomatik qulaylik funksiyasini yoqishingiz va pilot boshqaruvi orqali ishlamayotgan holatda motorning avtomatik pastkiy holatini yaxshilab ko'ring. Motor uch sinfdagi avtomatik pastkiy rejimi oddiy ravishda amalga oshirilishi tasdiqlangan, lekin avtomatik pastkiy rejimda bir necha vaqt davom etgandan so'ng, tezlanish sababsız ravishda oshib keyin qayta pastkiy ga qaytadi va ushbu holat takrorlanadi va noma'lum tartibda bor.

2. Kontroller va shakl qatlamasini tekshirish: Pilot mashtab bosim o‘tkazgichining konnektorini ajratib oling. U shu vaqt da kontroller tomonidan topshirilgan signallar yuqori darajali bo‘ladi. Agar pilot kattik joyida turib qolsa ham, dastur avtomatik holda bo‘sh ish rejimiga kirishi mumkin. Konnektorning ikki tomonini bir-biriga ulashing, bu holatda kontroller pastki darajali signallarni oladi. Pilot kattigi joyida turib qolsa ham, motor avtomatik holda bo‘sh ish rejimga kirmaydi. Bu seriyaviy tekshiruvlar nato‘g‘ri bo‘lmaganligini bildiradi va elektrik kontrol tarmoqlari to‘g‘ri ishlayapti.

3. Pilot bosim o‘tkazgichidagi muammolar: Ishlatilayotgan naft portini va pilot bosim o‘tkazgichining bo‘sh ish portini almashtiring. Testni qayta amalga oshirsangiz xato yo‘qoladi. Shunda pilot bosim o‘tkazgichi buzilganligi aniqlanadi. Yangi pilot bosim o‘tkazgichini almashtirdiqdan so‘ng eskisi bilan bog‘liq muammo butunlay hal etildi.

Bu muammosini yechishda, xizmatlashuvchi personalar ishlangan principning aniq tahlili asosida, qisqacha ulanmaga, shakllarni ajratib olishga va komponentlarning o'rnatilishi usulini o'zgartirish orqali xato joyini tezda aniqlashga muvaffaq bo'ldilar. Bu faqatgina tiklanish effektivligi va sifati ni oshirdi balki ham maintenance vaqtini va xarajatlarni saqladi, muzlatdigan va qurilma ishlashining mustaqil va tezlikka erishishiga kuchli ta'minot ko'rsatdi.

Tanlang bonovo kalitli, shaxsiylashtirilgan va tez yetkazib beradigan shkal mashinalari uchun yuqori sifatdagi chorgʻichlarni buyurtma bering. Biz bilan bog'lang va yurak ro'yhatimizning qanday yordam berishini bilib oling!

292.png